瓯江引水工程双护盾TBM“奋进号”功成身退,圆满完成掘进任务

2024年4月10日,浙江省首台6.5m级全断面硬岩隧道挖掘机——“奋进号”TBM“不辱使命”,圆满完成温州市瓯江引水工程涉铁段3429m的掘进任务,顺利实现岭西隧洞段的贯通。

双护盾TBM隧道掘进机直径6.5m,整机全长约150m,总重约1000吨。设备集成地质预报、开挖、掘进、自动导向、出渣、衬砌拼装、通风除尘功能于一体,自动化、机械化程度高,可实现同步作业,是专为攻克瓯江引水工程涉铁段复杂地质环境而准备的。“奋进号”TBM自2023年3月24日始发以来,完成了下穿既有构筑物赵山渡引水隧洞,温州绕城高速1号、2号隧道,福州路1号、2号隧道以及既有营业线杭深铁路圆岩寨隧道,全线共经历12次围岩变化,攻克了长距离穿越极硬岩等困难。一路高歌猛进,持续保持高产稳产,实现了单日最高掘进31.2米,单月最高掘进526.8米的骄人成绩,比原计划工期提前21天实现贯通节点目标。

党建引领,持续提升攻坚合力

瓯江引水工程涉铁段作为全线关键控制性工程,开工以来,迅速在项目部成立临时党支部,坚持党建赋能,扎实开展“党建进工地”活动。项目部联合参建单位在“瓯引水乡梦·江南上河图”红色示范带开展“高擎党旗守初心,防洪抗洪担使命”共建共学等主题党日活动;与属地政府泽雅镇政府签署党建共建协议书;后又与二工区组建成立“党员防汛连心护卫队”,把党建共建的各类群体组织有效纳入涉铁段建设之中。在聚焦工程项目建设的同时,成立项目创新团队,积极开展管理创新、技术创新、业务创新等工作,在TBM掘进施工过程中,通过技术创新成功克服12次围岩变化,且长距离穿越极硬岩,受限空间TBM既有钻爆隧洞分体始发、V级围岩近一倍洞径穿越无衬砌结构引水隧洞、无加固V级围岩近距离下穿既有运营高铁隧道等施工难题,多项指标达到同类工法施工行业领先水平。其中,《硬岩地层地下连续墙成槽新工艺的研发》荣获水利工程优秀质量管理小组二类成果,《水工隧洞双护盾TBM平板式变坡步进施工工法》荣获安徽省省级工法,开发专利2项,3篇科技论文。

超前策划,破解技术难题

瓯江引水工程涉铁段TBM隧洞围岩类别变化频繁,部分岩体具蚀变或岩体破碎,断层通过带和侵入岩体不良接触带围岩以Ⅳ类为主,整体稳定性较差,地下水富集会加剧失稳,TBM穿越构造破碎带时施工风险极大。且泽岭隧洞上游机械法下穿周岙溪,河道水受两岸山体地下水及大气降水补给,冲洪堆积层属中等~强透水性,易发生隧洞透水事故,存在安全风险隐患。为解决相关技术难题、总结技术经验,项目团队多次邀请专家、设计、监理等进行分析、论证,根据现场施工进度与围岩情况及时调整施工工序,动态优化人员、设备、材料等施工资源配置,通过设置试验段,优化掘进参数,组织施工协调及方案论证会,制定专项应急预案,建立有效联动机制,洞内超前预报,洞内超前加固和洞内滞后加固等措施,高效推进工程建设。

严实管理,确保安全质量稳定可控

瓯江引水工程涉铁段采用多项设计标准,施工环境较复杂,组织管理难度大,安全风险管控严,质量标准要求高。

为确保工程安全质量稳定可控,项目部严格执行涉铁相关建设程序,认真落实领导带班、一查三巡、班前讲话、周安全学习、周月检查等制度和措施。同时严格落实门禁管理制度,配备人员定位系统,并结合工程实际开展消防应急演练,防洪度汛演练等专项演练,营造人人管安全、人人都安全的施工环境氛围。为加强施工过程质量管控,项目团队针对TBM施工的每道工序,编制工序施工要点,使作业人员及施工技术人员掌握所做工序的重点、要点,避免造成施工偏差影响现场掘进。此外,项目部安排有TBM施工经验的技术人员跟机,不定时抽查TBM日常维保工作情况,并定期对TBM的液压系统、刀盘刀具、电路系统、电力系统、皮带系统、轨道运输等系统进行检查、检修和保养,主动发现问题、提前处理,确保TBM开始掘进时可连续掘进。有效减少TBM故障停机,确保TBM掘进安全、质量可控。

据悉,涉铁段岭西TBM隧洞采用双护盾TBM工艺进行隧洞掘进,是瓯江引水工程在隧洞施工中的首次应用,也是浙江省首台6.5米级双护盾TBM掘进完成的水工隧洞。(文/文柯心)

 

来源于温州公用集团公众号