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公用一线·故事会——优秀团队(班组)系列

发布时间:   2022-03-28  来源:  浙江珊溪水利水电开发股份有限公司  作者:  王俊杰  字数:  2300  

集团各个生产岗位上,活跃着一个个优秀的班组,他们爱岗敬业,无私奉献,为推动企业生产发展,起到了重要作用。近期推出公用一线·故事会之优秀团队(班组)系列报道,从不同的角度讲述,活跃在一线和部门的优秀团队(班组)的精彩故事。

赵山渡电厂设备检修队:练就“武功”促生产

在珊溪公司赵山渡电厂,有一支由60后、70后、80后、90后组成的10人设备检修队,长期以来,班组成员们凭借一份匠心,以保障设备安全和保证检修质量为使命,钻研技术,克难攻坚,为机组的安全稳定运行保驾护航。出色地完成了多项任务,他们就是被同事们称为“40”检修队的赵山渡电厂设备检修队。

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练就“听声辨位”的“内功”

40度高温环境下完成150斤制动闸拆装检修

“张浩,2号机组停机过程中,制动闸投退失灵,机组无法正常停机,请你立刻与韩伟赶往现场紧急处理”。2021年7月30日晚上10点37分, 接到检修指令,班组成员张浩、韩伟等紧急前往现场,开展抢修前的准备工作。与此同时,其余班组成员也驱车从各自家中赶往电厂。做好安全措施后,检修人员顶着40度的高温,钻进转子室对制动闸进行全面检查。转子室内伸手不见五指,手电筒的照明下,检修人员结合检修经验,手动投退制动闸,屏气凝神,细听声响,最终“听声辨位”,找到了问题的根源——2号制动闸漏气。班组成员立即“对症下药”投入到了密封装置更换工作中。

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可是2号制动闸重达150斤,位置特殊,需靠人力举托才能完成拆装。闷热的密封环境下,展开拆卸作业不到一分钟,汗水就浸透了衣衫。即便如此,大家仍然坚守现场,相互配合、通力合作,顺利完成了解体、密封件更换、清洗、回装、调试等一系列作业,前后耗时五个小时。

练就“金鸡独立”的“韧功”

两平米狭小空间里侧身操作48小时

2016年9月,受台风“鲶鱼”的影响,降雨范围集中,降雨量大,赵山渡水库上游水位接近最大校核洪水位。

电厂1号机组开机过程中,运行人员发现渗漏集水井水泵启动频繁,根据现场分析,原因为机组主轴密封炭精环磨损严重,漏水量偏大,从而导致流道中的水大量涌入集水井。若集水井水泵出现故障,无法及时排水,将随时面临水淹厂房的重大事故。

关键时刻,班组人员潘镜成、韩伟等临危受命,根据事先研讨的抢修方案和安全保障措施迅速展开抢修。然而受贯流式机组结构限制,抢修空间小,作业难度大,检修人员需长时间保持侧身单脚站立、单手操作的姿势进行作业。这一工作状态考验着检修人员的配合度及忍耐性。

尽管如此,在班组成员的努力下,仅用了2天,就完成了炭精环与滑环装配的精密配装,成功消除了安全隐患,为机组发电“栓”上了一道“安全锁”。

练就共克时艰的“气功”

连续七天“朝八晚十一”

“作为一个团队,必须拧成一股绳,一鼓作气,才能做到攻无不克,战无不胜。”检修班这些年来的检修业绩令设备科科长吴志旺感触颇多。

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2021年赵山渡电厂冬季检修。电厂1号机组受油器段大轴已运行20多年,出现局部磨损,且年初机组A修回装后,发现受油器漏油量大,维修处理难度大。受疫情限制,受油器返厂维修将会耽误大量工期。检修班组成员便以节约成本、减少工作量为目的,展开技术讨论。

在这个过程中,班组成员们查阅了大量图纸,多次与原厂家技术人员沟通探讨,先后十余次修改优化技术方案,详细列出实际数据、方法措施等,最终采取将轴瓦合金重塑加厚,对大轴段轴瓦配合处进行加工等举措攻克了难题。那些日子,为了确保工期,检修人员开启了“朝八晚十一”的工作模式,前后连续加班七天,终于圆满完成任务。

“现在总算可以安心睡个好觉了!过去的这段时间里,只要躺在床上,脑海里就不由自主地浮现出图纸、设备,根本就睡不了一个安稳觉。”班组成员李学斌说。 

赵山渡电厂2021年的冬季检修中,“40”检修队以“一高一优三零”(工作效率高、工作质量优、工作零等待、操作零差错、交机零缺陷)为目标,顺利完成了20多项检修项目。

练就高空作业的“轻功”

15米高空铁塔上绝缘子更换五小时

2021年12月30日,赵山渡电厂对场区公用部分启动检修,内容包括避雷器拆装试验,支持绝缘子拆装试验,3525线路、3820线路高压电缆头绝缘检查及清扫。时间紧、任务重、难度大。检修人员根据事先制定的检修方案,提前校核设备,校验接地线、验电器等工器具,复核检修程序,并进行反复预演。

检修过程中,张浩、王盛等班组成员穿上防滑绝缘鞋、带上安全帽、挂上绝缘绳,冒着凛冽寒风,爬上了15米高的铁塔。此次检修的最大难点是更换3525线路B相支持绝缘子。检修人员不仅要克服恐高心理,还需将重达几十斤的设备上下吊动,在险峻狭窄的铁塔上迂回,为了保质保量完成任务,他们一呆就是五个小时,最终顺利完成线路及配套设备检修。

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“工欲善其事,必先利其器”。一颗螺栓、一个回路、一只O型圈,都可能影响检修进度和质量。检修班的每个成员都懂得,要想机械设备以良好的工作状态投入生产,必须在设备工艺及技术创新上有所突破。而技术改造的本质为降本、提质、增效,不仅考验着检修人员的理论知识,更是对检修人员实际工作的考量,于是“力学笃行,惟精惟一”,成为检修班成员们在技术革新时的极致目标。

一份付出,一份收获。这些年来,检修班组刻苦钻研专业技术,先后通过提高油系统的检修工艺标准、采用压力式滤油机以及对盖板加装密封等一系列措施,成功实现透平油过滤再利用;根据机组实际情况改良拦污栅,提升拦污效能,保障机组出力。据不完全统计,历年来共节约透平油200多吨,节约成本200多万元;自制拦污栅投运以来,累计拦蓄垃圾16000立方米,累计增加发电量1900万千瓦时。

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